儲(chǔ)熱效率與傳熱性能大揭秘:青海高溫熔鹽光熱電站的破局之路
發(fā)布者:Catherine | 來(lái)源:《新能源發(fā)電與儲(chǔ)能》 | 0評(píng)論 | 917查看 | 2025-02-11 16:24:38    

摘要:本文以青海省某高溫熔鹽光熱電站為研究對(duì)象,研究高溫熔鹽光熱電站儲(chǔ)熱效率與傳熱性能。本文通過(guò)設(shè)計(jì)和實(shí)施優(yōu)化方案,延長(zhǎng)了熔鹽和換熱器使用壽命,降低了局部熱損失,提升了傳熱效率。研究結(jié)果表明,優(yōu)化方案使該項(xiàng)目整體儲(chǔ)熱效率與傳熱性能獲得了大幅提升,其中,優(yōu)化后換熱器的傳熱效率提升了8%,熔鹽流速提升了約15%,系統(tǒng)壓力損失降低了12%,換熱器的使用壽命預(yù)計(jì)延長(zhǎng)5年以上,傳熱效率提升了約10%,整體優(yōu)化效果良好,研究成果具有一定的推廣意義。


高溫熔鹽光熱發(fā)電作為一種新興的綠色能源發(fā)電技術(shù),近年來(lái)得到了廣泛關(guān)注,其主要通過(guò)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為熱能并儲(chǔ)存在熔鹽中,再利用這部分熱能發(fā)電,具備良好的能源轉(zhuǎn)換效率和儲(chǔ)能能力。然而,由于高溫熔鹽的特性,其在材料選擇、儲(chǔ)熱系統(tǒng)設(shè)計(jì),以及長(zhǎng)期運(yùn)行中的熱穩(wěn)定性等方面仍面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。


1工程概況


青海省某高溫熔鹽光熱電站是國(guó)內(nèi)首批商業(yè)化運(yùn)行的光熱發(fā)電項(xiàng)目之一,總裝機(jī)容量50MW,位于高原,年均日照時(shí)間超過(guò)3000h,年太陽(yáng)能總輻射量約為6500MJ/㎡。該電站采用雙罐熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng),儲(chǔ)熱介質(zhì)為硝酸鈉和硝酸鉀的二元熔鹽,儲(chǔ)熱容量為2000MWh,可以滿足無(wú)陽(yáng)光條件下連續(xù)發(fā)電8h需求。熔鹽操作溫度為290~565℃,儲(chǔ)熱罐容積為17500m3,具備多層絕熱設(shè)計(jì)以減少熱損失,外壁溫度維持在50℃以下。傳熱系統(tǒng)配有多臺(tái)高效換熱器,采用316L不銹鋼材料,循環(huán)流量600t/h,傳熱效率達(dá)92%,產(chǎn)生的高溫高壓蒸汽用于驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電。


2高溫熔鹽光熱電站儲(chǔ)熱效率分析


青海省某高溫熔鹽光熱電站的儲(chǔ)熱系統(tǒng)是電站能量平衡和穩(wěn)定發(fā)電的核心環(huán)節(jié),其儲(chǔ)熱效率直接影響電站的整體發(fā)電效率與經(jīng)濟(jì)效益。儲(chǔ)熱效率通常通過(guò)對(duì)比儲(chǔ)熱過(guò)程中輸入與輸出的熱量來(lái)評(píng)估。


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圖1青海省某高溫熔鹽光熱電站儲(chǔ)熱系統(tǒng)架構(gòu)


儲(chǔ)熱系統(tǒng)的架構(gòu)如圖1所示。


2.1儲(chǔ)熱效率測(cè)算


根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),電站日均收集太陽(yáng)能4500MWh,其中4000MWh被有效儲(chǔ)存,儲(chǔ)熱效率達(dá)88.9%。在8h滿負(fù)荷發(fā)電下,系統(tǒng)可提供約1800MWh的熱量,足以支持50MW發(fā)電裝置運(yùn)行,表現(xiàn)理想。


2.2儲(chǔ)熱效率影響因素


第一,熱損失問(wèn)題:雖然儲(chǔ)熱罐采用了高效隔熱層,但由于儲(chǔ)熱罐罐體較大,仍然會(huì)有一定的熱損失。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),儲(chǔ)熱罐在夜間的熱損失率約為3.5%,這意味著每天約有70MWh的熱量通過(guò)儲(chǔ)熱罐外壁散失。這種熱損失雖然在可接受范圍內(nèi),但長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)對(duì)整體儲(chǔ)熱效率產(chǎn)生負(fù)面影響。


第二,熔鹽熱降解:由于熔鹽的操作溫度較高(565℃),長(zhǎng)期高溫下,熔鹽的熱化學(xué)性質(zhì)可能會(huì)發(fā)生一定程度的劣化,導(dǎo)致其傳熱能力和儲(chǔ)熱效率降低?,F(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)表明,在過(guò)去一年的運(yùn)行過(guò)程中,熔鹽的熱傳導(dǎo)性能下降了約1.5%,這雖然對(duì)短期運(yùn)行影響不大,但長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后可能會(huì)逐漸影響儲(chǔ)熱系統(tǒng)的整體效率。


第三,換熱器效率降低:換熱器在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中可能會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢、腐蝕等問(wèn)題,導(dǎo)致熱交換效率降低。經(jīng)過(guò)定期檢查發(fā)現(xiàn),該光熱電站的換熱器傳熱效率在過(guò)去6個(gè)月中降低了約2%。這一情況導(dǎo)致儲(chǔ)熱系統(tǒng)無(wú)法將所有吸收的熱能有效地轉(zhuǎn)化為電能,進(jìn)而影響電站整體的儲(chǔ)熱效率。


3高溫熔鹽光熱電站傳熱性能分析


高溫熔鹽光熱電站傳熱系統(tǒng)的傳熱性能是影響電站發(fā)電效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要因素。傳熱性能的優(yōu)劣直接決定了熔鹽在吸熱塔和換熱器之間的熱量傳遞效率,以及發(fā)電過(guò)程中熱能轉(zhuǎn)化的穩(wěn)定性和高效性。


3.1傳熱性能測(cè)算


該電站的熔鹽傳熱系統(tǒng)包括熔鹽—水蒸汽換熱器和熔鹽—熔鹽換熱器等關(guān)鍵設(shè)備。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù),熔鹽的設(shè)計(jì)循環(huán)流量為600t/h,流速控制在1.2m/s,能夠穩(wěn)定傳輸吸熱塔中高達(dá)565℃的高溫熔鹽。熔鹽通過(guò)換熱器將熱量傳遞給水蒸汽,蒸汽的溫度可達(dá)520℃,用于驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電。換熱器的整體傳熱效率在運(yùn)行初期達(dá)到92%,但隨著設(shè)備的使用時(shí)間延長(zhǎng),傳熱效率呈現(xiàn)出輕微的下降趨勢(shì)。根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),當(dāng)前換熱器的實(shí)際傳熱效率為89.5%,相比設(shè)計(jì)值下降了約2.5%。這一變化主要是由于設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的傳熱介質(zhì)劣化和換熱器內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)變化。


3.2傳熱性能影響因素


第一,換熱器結(jié)垢問(wèn)題:在實(shí)際運(yùn)行中,由于熔鹽的循環(huán)使用和高溫環(huán)境,換熱器內(nèi)部逐漸出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。結(jié)垢層的形成不僅降低了傳熱效率,還增加了設(shè)備的清理維護(hù)成本。根據(jù)實(shí)際監(jiān)測(cè),結(jié)垢層的厚度在半年內(nèi)增加了約0.3mm,這使換熱器的傳熱效率下降了約1.5%。若不及時(shí)處理,結(jié)垢層將進(jìn)一步增加,導(dǎo)致傳熱性能進(jìn)一步惡化。


第二,熔鹽流動(dòng)阻力:由于電站傳熱系統(tǒng)中熔鹽的流動(dòng)速度和壓力控制在較為嚴(yán)格的范圍內(nèi),任何細(xì)微的波動(dòng)都會(huì)影響傳熱效果。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,在過(guò)去的運(yùn)行過(guò)程中,熔鹽的流動(dòng)阻力偶爾會(huì)升高至1.3m/s,超過(guò)了設(shè)計(jì)值的1.2m/s。這種情況可能是由于管道內(nèi)壁磨損、局部管道堵塞等原因。熔鹽流速的波動(dòng)直接影響了傳熱效率,導(dǎo)致出現(xiàn)局部熱量傳遞不均勻的現(xiàn)象。


第三,傳熱材料老化:雖然換熱器采用了耐高溫、耐腐蝕的316L不銹鋼材料,但長(zhǎng)期高溫運(yùn)行依然導(dǎo)致了材料的微觀老化現(xiàn)象[6]。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室材料分析數(shù)據(jù),換熱器材料在高溫高壓下逐漸出現(xiàn)了微觀結(jié)構(gòu)的變化,材料的導(dǎo)熱性能較初期下降了約1.0%。


4儲(chǔ)熱效率與傳熱性能優(yōu)化方案及實(shí)施效果


在高溫熔鹽光熱電站中,儲(chǔ)熱效率和傳熱性能直接影響發(fā)電效率和系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性?;谙到y(tǒng)的長(zhǎng)期運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了一些影響儲(chǔ)熱效率和傳熱性能的關(guān)鍵問(wèn)題。為此,該項(xiàng)目部通過(guò)一系列的工程實(shí)踐和技術(shù)改進(jìn),實(shí)施了以下具體優(yōu)化措施。


4.1儲(chǔ)熱效率優(yōu)化方案及實(shí)施效果


第一,儲(chǔ)熱罐隔熱層優(yōu)化:項(xiàng)目部對(duì)儲(chǔ)熱罐隔熱層進(jìn)行了深入的優(yōu)化,目的是減少熱損失并提升儲(chǔ)熱效率。通過(guò)熱成像檢測(cè),發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)熱罐夜間的熱損失率高達(dá)4.5%,主要集中在罐體上部和底部區(qū)域。為此,項(xiàng)目組決定在原有超細(xì)玻璃纖維和真空隔熱板基礎(chǔ)上,增加一層10mm厚的氣凝膠絕熱氈。氣凝膠材料具有極低的熱導(dǎo)率(0.016W/m·K),能夠顯著減少熱量散失。此次改造中,氣凝膠絕熱氈覆蓋的儲(chǔ)熱罐表面面積約為6000m2,總施工費(fèi)用約為120萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)為期3個(gè)月的性能測(cè)試,罐體的總熱損失率降至2.1%,年均節(jié)省約30MWh的能源損耗。


第二,提高熔鹽品質(zhì):熔鹽的熱穩(wěn)定性直接影響其儲(chǔ)熱性能。長(zhǎng)期高溫下,熔鹽的氧化和分解會(huì)導(dǎo)致其熱導(dǎo)率下降。項(xiàng)目部在2023年初對(duì)熔鹽品質(zhì)進(jìn)行了化驗(yàn)分析,結(jié)果顯示部分熔鹽的熱導(dǎo)率降低了約2.5%,因此決定對(duì)部分劣化的熔鹽進(jìn)行更換,共計(jì)更換了約15噸NaNO3-KNO3二元熔鹽。同時(shí),項(xiàng)目部引入了一種名為氧化鈦(TiO2)的抗氧化添加劑,其主要通過(guò)與熔鹽中的自由氧化基團(tuán)發(fā)生反應(yīng),抑制氧化反應(yīng)的進(jìn)一步擴(kuò)展,減少熔鹽在高溫下的劣化。每噸熔鹽中加入約0.05%的TiO2,年添加費(fèi)用約為30萬(wàn)元。測(cè)試表明,此舉有效延長(zhǎng)了熔鹽的使用壽命,并使熱導(dǎo)率穩(wěn)定在較高水平。


第三,儲(chǔ)熱罐維護(hù)與熱損失管理:通過(guò)紅外熱成像技術(shù),項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)熱罐底部區(qū)域存在局部熱損失,溫度上升到15℃,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步檢查,確定該區(qū)域的隔熱層由于雨水滲透而受潮失效。項(xiàng)目組采用了新型的防水隔熱涂層材料聚異氰脲酸酯(PIR),這種材料具有優(yōu)異的防水性和隔熱性能。施工過(guò)程中,先清理受潮區(qū)域并徹底干燥,隨后涂覆了三層總厚度為30mm的PIR涂層。該涂層的熱導(dǎo)率僅為0.022W/m·K,大大降低了局部熱損失。此外,項(xiàng)目部在儲(chǔ)熱罐頂部安裝了從德國(guó)進(jìn)口的Schneider自動(dòng)排氣裝置(型號(hào):VP-10),該裝置能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)儲(chǔ)熱罐內(nèi)部壓力,避免因氣體膨脹導(dǎo)致的罐體受壓變形和局部熱量逸散問(wèn)題。


4.2傳熱性能優(yōu)化方案及實(shí)施效果


第一,換熱器優(yōu)化:在傳熱系統(tǒng)中,換熱器的長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)受結(jié)垢、腐蝕等問(wèn)題的影響。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組對(duì)主換熱器的檢查,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢層厚度平均增至3.2mm,導(dǎo)致傳熱效率下降約6%。為了提高換熱效率,項(xiàng)目部在定期清洗頻率由半年一次提升至每季度一次的基礎(chǔ)上,增加了防垢涂層的使用。所使用的涂層材料為含氟聚合物(PTFE,聚四氟乙烯),涂層厚度為0.15mm,能夠顯著減少換熱器表面結(jié)垢的形成,并具有良好的耐腐蝕性。經(jīng)過(guò)此次優(yōu)化,換熱器的傳熱效率提升了8%,并有效延長(zhǎng)了設(shè)備的清洗周期和使用壽命。


第二,熔鹽流速控制與流動(dòng)阻力管理:熔鹽的流速和流動(dòng)阻力對(duì)系統(tǒng)的整體傳熱效率有直接影響。項(xiàng)目組通過(guò)計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)模擬分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有管道設(shè)計(jì)中彎頭和T字形分支過(guò)多,導(dǎo)致局部流動(dòng)阻力過(guò)大。為此,項(xiàng)目組對(duì)部分熔鹽管道進(jìn)行了改造,拆除了5個(gè)90°彎頭,并將兩段T字形管道改為Y字形結(jié)構(gòu),減少了局部渦流現(xiàn)象。改造后,熔鹽流速提升了約15%,系統(tǒng)壓力損失降低了12%。此外,項(xiàng)目部引入了西門子流速監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(型號(hào):SITRANS FS230),該系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控熔鹽的流速和壓力變化,當(dāng)流速降低超過(guò)5%時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警并記錄數(shù)據(jù),操作人員可及時(shí)進(jìn)行管道檢查和疏通。


第三,材料升級(jí)與設(shè)備維護(hù):現(xiàn)有的換熱器主要采用316L不銹鋼材料,但長(zhǎng)期高溫高壓運(yùn)行導(dǎo)致部分區(qū)域出現(xiàn)腐蝕問(wèn)題。為此,項(xiàng)目部決定對(duì)主換熱器的核心管道進(jìn)行材料升級(jí),采用鎳基合金(Inconel 625)作為替代材料。該材料具有更高的耐腐蝕性和耐高溫性能,能夠在650℃的高溫環(huán)境下保持穩(wěn)定的傳熱性能。經(jīng)過(guò)此次改造,換熱器的使用壽命預(yù)計(jì)延長(zhǎng)5年以上,傳熱效率提升了約10%。同時(shí),項(xiàng)目部還制訂了詳細(xì)的維護(hù)計(jì)劃,采用超聲波探傷技術(shù)每年檢測(cè)一次管道的腐蝕情況,確保設(shè)備在高溫運(yùn)行中的安全性和穩(wěn)定性。


5結(jié)語(yǔ)


本文深入分析了青海省某高溫熔鹽光熱電站儲(chǔ)熱效率和傳熱性能,研究發(fā)現(xiàn),該電站在高效隔熱設(shè)計(jì)和熔鹽循環(huán)系統(tǒng)的支持下,整體運(yùn)行表現(xiàn)較為理想,能夠滿足長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)電的需求。然而,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中依然面臨儲(chǔ)熱罐熱損失、熔鹽熱降解,以及換熱器效率下降等問(wèn)題,這些因素在一定程度上影響了儲(chǔ)熱系統(tǒng)的整體效率和傳熱性能。為解決這些問(wèn)題,項(xiàng)目部采取了儲(chǔ)熱罐隔熱層優(yōu)化、熔鹽品質(zhì)提升和設(shè)備維護(hù)等優(yōu)化措施,顯著提高了電站的儲(chǔ)熱效率和傳熱性能,為相關(guān)工程研究提供重要的實(shí)踐參考。


原標(biāo)題:《高溫熔鹽光熱電站儲(chǔ)熱效率與傳熱性能研究  》。


文章來(lái)源《新能源發(fā)電與儲(chǔ)能》,作者:中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司,唐曉兵,李睿,姜小峰。

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